徐小林,湖南航天所屬磁電公司磨削二車間機修班長。在2019年湖南技能大賽·湖南航天第五屆職工職業技能競賽中榮獲機修工組第一名。
湖南磁電磨削二車間有這樣一位老師父,他從不固定待在某一臺機器旁,總愛拿著一把工具在設備間穿梭,敲敲這兒,瞧瞧那兒,顯得與眾不同。他就是機修班長徐小林,大家口中的“老徐”。
老徐的“來頭不小”。他是湖南磁電磨削車間建立以來的第一任機修師父,加入湖南磁電已十七年,在機修崗位也已有十年工作經驗,要問他有啥能耐?這么說吧,他的徒弟都已成為生產一線的骨干。
你別看現在老徐是個“元老級人物”,但在從事機修工作之前,老徐并沒有受過專業的培訓,也沒有機械加工方面的基礎,甚至連加工圖紙都看不懂,換句話說就是個“小白”。那時候的老徐,哦不,應該說還是“小徐”,每天除了吃飯睡覺就呆在車間里面,不斷學習、不斷嘗試、不斷摸索。慢慢的,“小徐”養成了一個難能可貴的習慣:今日事今日畢,不解決完當天的問題絕不罷休。這個習慣讓他逐漸成為磨削機修中的佼佼者。也正是他這種韌勁,給后來年輕的機修工人們樹立了良好的榜樣。現在有人經常問他,老徐你都一把年紀了,怎么還干磨削加工,這是精細活,交給你那幾個徒弟去干不就行了嗎。他每次都是一笑帶過:“我不老也不怕老,人要活到老學到老,干一行就得愛一行,我只懂這個道理。”在同事們心中,老徐的性子就像他的名字一樣:“徐”,面對任何問題,他總是耐心教導、有條不紊、徐徐道來,毫無保留的將自已積蓄十幾年的“干貨”拿出來傳授給徒弟;面對年齡大的問題,他也是不急不躁,總是不斷的學習,不斷的進步,讓自己的手藝時刻保持“在線”。如何提高車間產品合格率,這是磨削機修工們最為頭疼的問題。比如在一次生產中,車間磨削設備的連線小清洗機存在產品下向弧面清洗不干凈的問題,產品出來后需要二次清洗,既增加了人工成本和制造費用,又讓工作繁瑣反復,影響生產效率和產品合格率。這道難題讓車間里的年輕機修工們一時不知該如何解決。老徐了解之后,結合多年的機修經驗,在車間主任、設備主管的支持配合下,大膽的對小清洗機進行部分改造,調整生產線布局。最終經過設備改造和工藝優化,不僅解決了二次清洗的問題,而且原本需要4人協作的生產線,現在只需要1人即可完成生產,極大的節約了人工成本,提高了生產效率。
老徐還通過自主設計制圖和外協加工的方式,對拱高機設備結構、送進系統、工裝導軌進行改造,改變磨削方式,有效減少內弧倒角不良、垂直度不良等問題,提升了瓦磁磨削工序合格率及產能,降低了生產成本。
在10月份結束的2019湖南技能大賽·湖南航天第五屆職工職業技能競賽中,老徐榮獲機修工組第一名,成了一名名副其實的“湖南航天工匠”。老徐說,其實機修工作有時是枯燥、繁瑣和勞累的,只有真正鉆研進去,才能體會到機修工作的樂趣,而現在他很享受這種樂趣。
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